摘 要:
利用AMESIM仿真軟件進行了柴油機高壓油管殘余壓力波動性研究, 分析了殘余壓力的影響因素, 消除不利因素, 選擇最佳參數(shù), 從而降低高壓油管的故障。
關鍵詞:
柴油機; 高壓油管; 殘余壓力; 故障;
作者簡介:楊城 (1990-) , 碩士在讀, 研究方向:船舶柴油機燃燒與排放。
2 模型的建立
柴油機的高壓油管一端連接噴油泵, 另一端連接噴油器, 高壓油管承受著往復的壓力波動, 高壓油管內(nèi)的流體可視為一維不定常流體, 本文利用AMESim仿真模型[2], 通過實驗狀態(tài)下的理想數(shù)據(jù), 控制變量, 觀察嘴端燃油壓力的殘余壓力, 從而找出殘余壓力波動的影響因素。
3 試驗研究
實驗時基本參數(shù)為, 凸輪軸轉速為500r/min, 高壓油管長度0.9m, 油管厚度為2.25mm, 油管直徑1.8mm, 噴孔直徑為0.26mm。首先改變油管長度, 對比參數(shù)為0.8m和1m, 如圖1所示, 隨著管路長度的增大, 殘余壓力波動的波峰明顯增大, 但波長相對較小, 這也決定了管路不能做的太長, 容易導致噴油器的二次噴射;也不能太短, 會造成燃油噴射不穩(wěn)定。其次, 改變高壓油管的厚度, 對比參數(shù)為2mm和2.5mm, 如圖2所示, 由此可發(fā)現(xiàn), 隨著高壓油管厚度的增加, 殘余壓力波的峰值并未改變, 相位延遲, 波長變長, 殘余壓力的衰減也越快;再改變高壓油管的直徑, 對比參數(shù)為1.7mm和1.9mm, 實驗發(fā)現(xiàn), 隨著高壓油管直徑的增加, 波長變短, 波峰下降, 但是存在不規(guī)律波動, 孔徑也不能太小, 否則會使脈動增加, 這是由于隨著孔徑的減小, 產(chǎn)生節(jié)流作用;最后, 改變對噴油特性有顯著影響的噴油嘴的噴孔直徑, 對比參數(shù)為0.28mm和0.24mm, 如圖3、4, 通過實驗對比發(fā)現(xiàn), 隨著噴孔直徑的變化, 殘余壓力也會產(chǎn)生相應變化[3], 噴孔孔徑增加, 殘余壓力波長變小, 但峰值卻相應的增加, 會導致不正常噴射[4], 同時這也是燃油霧化不良的主要因素, 但噴孔直徑過小, 會導致壓力波在管內(nèi)往復傳播的頻率增加, 導致管路不穩(wěn)定, 脈動加劇。
4 結論
本文利用仿真模型并通過控制變量法來研究對高壓油管殘余壓力的影響因素:
參考文獻
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